10月份,集团公司生产经营捷报频传,公司三大主导产品均创历史单月新高,生产成本、综合能耗指标创历史最优,三大主导产品再次全面实现盈利,整体呈现稳中有进,进中提质的良好态势,为全年目标任务的圆满完成写下了生动注脚。

围绕年度目标强化生产穿透式管理
生产环保技术部通过严抓干部作风提升,夯实岗前巡检、“一日两上岗”、干部及车间技术人员值班、参与基层交接班会、生产早调会、交接班会前问询等机制,推动管理触角直达一线。生产早调会上,“尿素车间王主任,公司10月份尿素产量月计划是多少?”动力车间班前交接班上,“3#炉司炉杨师,锅炉重大事故隐患判定标准有哪些?”这一幕已成为生产系统的日常。通过一系列举措,公司营造出“人人打好攻坚战,共同谱好协奏曲”的浓厚氛围,确保目标明确,方向一致,专项工作穿透落地,闭环落实。
紧盯运行瓶颈,挖掘装置运行潜能
摸底三期循环水系统节能堵点,统筹兼顾装置后工段运行水温及新建发电机水量需求,动态管控循环水运行风机,通过调控循环水泵运行方式,每小时节约用电800千瓦·时。聚焦动力脱盐水指标波动,通过精细化调整原水加药,超滤装置探索新配方实施化洗,更换多介质过滤器滤料,10月份盐酸单耗环比下降17%,液碱单耗环比下降11%。探索实施三期精馏常压塔冷凝器在线反向冲洗,常压塔回流温度下降10度,解决了塔顶回流温度高,回流泵发生汽蚀的运行风险,避免了装置停运甲醇产量损失500余吨,实现了运行与效益的双提升。生产系统通过严控工艺指标管理,“三查四控”“关键工艺指标对标”等系列措施,不断优化各工艺装置的运行质量,截至10月底,甲醇耗实物全煤同比降低0.6%,尿素耗实物全煤同比降低1.9%。

以技术改造为抓手,激发节能降耗内生动力
10月份,合成801汽包发电通过负荷优化,彻底消除了超负荷运行工况下富余蒸汽放空、蒸汽高能低用的现象,每小时发电6000千瓦·时,回收蒸汽冷凝液38吨,对装置热能的高效利用和低压热网的平衡起到积极作用。变换蒸汽过热器运行中多次出现设备局部冲蚀泄漏情况,检修期间通过对过热器及进出口管线改造,有效降低了热应力集中,改造后副产S2蒸汽提升至24.5吨,全年可新增经济效益超600万元,实现低品质蒸汽向高品质蒸汽有效转化。目前甲醇合成塔升级改造、净水装置产水送动力脱盐水项目、三期锅炉掺烧双甲酸性气及废甲醇等科技项目正在有序推进,项目实施后,预计年度可实现节煤量超2万吨,进一步降低公司主要产品单耗。
下一步,生产系统将持续巩固管理优化成果、挖潜增效与技术创新成果,深化精细化管理和全过程成本管控,扎实推动生产提质与降本增效,充分释放各装置边际效益,为集团公司高质量发展注入更强动能。




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