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动力车间:锅炉冷渣器筒体顺利修正
发布时间:2022-12-13     作者:孟力  来源:动力车间  浏览数:2277   分享到:

“班长,3号锅炉北侧冷渣器限位轮脱焊断裂,导致筒体向西严重偏移……”12月10日上午11时,司炉仇利州的一个电话,让班长徐涛和几名青工顿时紧张起来。

冷渣器是循环流化床锅炉装置的重要设备,主要作用是将高温炉渣进行排放、冷却及热量回收后再通过刮板输渣机、链斗提升机排往渣库。冷渣器故障不但影响锅炉排渣,还会造成床压过高,严重时导致停车事故。公司3台流化床锅炉全部采用的是滚筒式冷渣器,筒体主要依靠固定在地面上的四个托轨支撑,其中在底部西侧托轨处装有两个限位轮,旨在保障筒体沿着既定轨道运转。由于长时间运行,西侧限位轮脱焊断裂,引起滚筒整体偏离轨道。“我们要做的就是想办法让滚筒尽快归位,同时更换新的限位轮。”

备件到位后,班组人员先是迅速拆下已经脱焊的限位轮,然后又一鼓作气将新的限位轮安装到位。前面的这些操作都很简单,就是拆卸和紧固几个螺丝而已。“在对限位轮固定之前,首先得让偏移轨道的滚筒固定杆回到定位卡槽里。这才是最费劲的一步。”

“小张,给咱紧盯着固定杆是否回到卡槽里。斐飞,你用钢管往上抬,朱博和我用钢管一起往里顶。咱们同时用力,来,都听我口令……”随着“一二一二”的号令声,徐涛和三名青工使劲将筒体固定杆往定位卡槽里送。由于筒体沉重,在几个人半个多小时的共同努力下,筒体定位杆终于送进了卡槽内。虽然现场气温接近0℃,可在场的每一个人的额头都已渗出豆大的汗珠。

将固定杆往卡槽里送(1).png

“固定杆送入卡槽,只是大概定位。要彻底回位,还得依靠调整限位轮及其顶丝。”于是大家顾不上休息,又马不停蹄地开始固定新装的限位轮。

由于筒体严重偏离,限位轮不能一次固定到位,否则容易拉断顶丝。所以接下来都是耐心活,固定好限位轮后,先启冷渣器空转,让筒体一点点归位。期间如果发现其筒体停止位移,再把冷渣器停下来,然后松开限位轮重新紧固,如此反复,直到筒体彻底回到既定轨道。

“筒体不偏不倚,正好回到中间位置!厉害!”下午13时,笔者看到正在收拾工具准备撤离现场的徐涛时,不由得举起了拇指!“多亏了班组的这些年轻人,还有车间领导和技术组的远程指导。”徐涛说。现场确认故障后,他第一时间将消息发在了“动力装置运行管理群”里,很快得到了主管工艺技术员陈健、设备技术员魏小明及车间主任姜军虎的回应,技术组组长王伟还第一时间从库房里找来了需要的备件。“能在很短的时间处理好故障,这都是集体的力量!”

冷渣器筒体偏移轨道之后,班组员工不等不靠,积极行动,自主维修;事发周末,车间领导和技术人员随时关注,并全程给出技术指导;在冲刺年任务的关键时刻,动力人传承发扬“208”精神,凝心聚力,鼓足干劲确保装置安稳运行,为实现公司年度目标贡献力量!