经营管理提升年
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合成车间:紧急抢修93小时
——造粒机钢带更换记
发布时间:2024-05-04     作者:石琴  来源:合成车间  浏览数:4598   分享到:
4月30日,历时93小时,在各方的共同努力和协调配合下,合成车间净化工段造粒机抢修任务圆满完成。经过四天的昼夜奋战,不仅最终化解了造粒机故障问题,更保障了公司708、新20硫回收环保装置的平稳运行,可谓是在劳动节前,做足环保“必修课”。
26日17时,净化工段现场操作人员在例行巡检中发现,造粒机钢带断裂,出现严重故障,立即启动现场紧急停车按钮,第一时间消除高危运行下可能带来的安全隐患,随即向值班长、车间技术人员汇报。造粒机属于净化工段的重点设备,其产出的硫磺产品为公司带来效益的同时,它还是708环保装置发挥作用必不可少的一部分。708硫回收装置运行以来,便肩负着回收公司一、二、三期全部硫化氢尾气的重要使命,由于长周期运行设备老化,从安全运行和环保保障的角度考虑,今年年初,车间便会同生产部多次沟通,最终决定更换全新设备,目前已预订厂家,等待发货。
此次,造粒机突发钢带断裂故障,自停车后,硫磺池液位不断上涨,按照公司规定,无特殊情况环保装置不允许降低负荷,而新设备尚未到货,在此之前,为排解环保装置运行压力,车间同生产部再次商定,决定立即对造粒机展开更换新钢带的抢修工作。经过生产部、机械修造部、合成车间三方四天的昼夜奋战,历时93小时,于30日20时,造粒机完成了新钢带的更换工作,恢复正常运行,不仅消除了安全隐患,更保障了708硫回收环保装置的稳定运行,赶在节前将环保“必修课”修足做好。
经过三天的调试运行,在技术人员和各班组的精心维护下,截至5月3日,造粒机运行平稳,其日包装硫磺量也由过去的22吨增至30吨,同等生产条件下,不仅节约了包装成本,实现了节能降耗,更是公司力保环保装置,守住环保底色的一场争分夺秒的抢修战役。