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双甲车间:余热增效六百万 换热器改造释放装置潜能
发布时间:2025-08-13     作者:孙浪       来源:双甲车间      分享到:

“现在副产的S2蒸汽温度多少?”

“405摄氏度运行稳定,比以前高了整整10度!”

“蒸汽流量呢?”

“24.5吨每小时,增幅约88%。”

8月13日,在三期装置中央控制室,双甲车间副主任张宝利与工艺技术员刘小龙正指着DCS屏幕的两项运行参数进行交流,屏幕上平稳的曲线背后,是一次精准高效的技术改造——今年7月三期装置检修期间,双甲车间完成了变换工段E7502换热器及进出口管线的改造,从根本上消除了该换热器副产S2蒸汽产量低、品质不足的运行瓶颈。

技术人员中控室交流画面.jpg

该换热器因原设计应力不足,在高负荷运行下易出现热应力不均,导致故障频发,副产蒸汽量长期受限于13吨每小时。随着三期装置工艺不断升级改造、负荷逐步提升,该隐患成了制约产能及效益释放的“卡脖子”难题。

秉持“用‘赚钱’的思维去‘花钱’”的经营理念,双甲车间聚焦投入产出最优解提出彻底改造方案加大换热器进出口管径降低压降与局部冲蚀风险,改善流动与传热条件换热器结构由列管式调整为U型管式,换热面积增加约50%同时有效降低热应力集中的情况显著提升了内部结构可靠性

改造成果很快在检修后的运行中得到验证——副产S2蒸汽温度从395摄氏度升至405摄氏度,产量从每小时13吨跃升至24.5吨,经测算全年可新增经济效益超600万元。实现低品质蒸汽向高品质蒸汽有效转化的同时,确保在高负荷工况下高效回收并利用热能。此外,变换工艺气进入循环水换热器前的温度降低约10摄氏度,有效减轻了循环水系统的换热负荷,进一步提升了三期装置系统运行的稳定性和经济性,真正实现了“热能高品质转化、高负荷高效回收,废热应收尽收”的目标。

此次技术改造,是陕煤集团“四种经营理念”在集团公司生产一线的精准落地。双甲车间以一次设备改造实现了蒸汽品质与产量“双提升”使投资真正转化为可持续的“潜力股”。