2025年大检修专题
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风险“降级”实现安全“提升”
————合成车间中压氨罐完成升级改造
发布时间:2025-04-14     作者:赵悦 石琴       来源:合成车间      分享到:

4月13日14时,合成车间中压氨罐V1904完成换新工作,升级改造进展顺利。

新安装的中压氨罐对比旧设备,体型小、容量小,安全系数更高。原属于公司二级重大危险源的中压氨罐已完全符合国家降级标准,降至三级。此次改造,不仅实现了车间安全水平的显著提升,更标志着公司在安全建设上迈出关键一步。

4月13日14:00新设备成功落座.jpg

科学评估,精准施策

重大危险源降级是此次合成车间检修工作的核心项目。公司领导高度重视,第一时间成立专项工作组,对更换氨罐项目进行全面风险评估。通过数据研究,结合国家最新标准,科学论证储罐容量调整方案,保证降级后的风险水平切实符合三级重大危险源管控要求。

在方案制定阶段,工作组全盘考虑工程主要技术参数、关键过程优化及应急处置方案,最终确定采用单吊车提升滑移抬吊方式。同时,针对降级后的运行管理,提前修订操作规程和应急预案,确保风险管控百密而无一疏。

精细准备,夯实基础

为确保改造过程万无一失,合成车间从管理、设备、人员三方面全面强化准备工作。组织工艺、设备、安全等专业骨干成立技术攻关小组,开展专项培训10余场次,确保全员掌握降级改造的关键控制点。

在设备方面,提前完成新氨罐的制造验收,并对配套管线、阀门、仪表等进行全面检测。同时,采用先进清洗技术,确保旧氨罐安全退出,杜绝残留风险。

4月12日晚8:30旧设备成功吊出.jpg

规范施工,严格管控

改造期间,合成车间严格执行特殊作业管理制度,落实气体分析、作业票审批等管控措施,确保进行详尽的技术交底,力求使全体相关人员对施工环节了如指掌。4月12日突遭寒潮霜冻与沙尘天气,在氨罐更换的关键节点,车间领导全程监护,安全、工艺、设备方面各专业人员联合值守。吊装作业中,使用实时风速监测系统,确保极端天气下大型设备精准就位,保障改造项目全程风险可控。自3月31日新氨罐到货,到4月12日扫清一切障碍正式进行吊装作业,13日上午氨罐正式落座,经过十三天的连续奋战,改造工程顺利完成。

据悉,新系统投运后,中压氨罐危险等级将严格控制在三级重大危险源标准内,同时依托智能化监控手段,实现风险实时预警,为公司长期安全稳定运行奠定坚实基础。

此次重大危险源降级改造,是公司贯彻“安全第一,预防为主”理念的重要实践。通过科学评估、精细管理、规范施工的精准把控,不仅使中压氨罐的风险等级实现顺利降级,更以此为契机,提升了车间安全管理水平及员工安全意识,集全员之力推动公司安全生产再上新台阶。