“电机绝缘良好,空载电流、振动、温度等测量数据均正常,试运行结果良好,可以联系工艺进行投入使用。”近日,在三期锅炉生产装置区内,计控电仪部检修三班及时汇报了疏水泵新电机试运行情况,这是计控电仪部推动节能降耗、深挖增效潜能的又一有力举措之一。
据了解,高耗能电机是指效率低、能耗高、环保性差、不符合能效限定值和能效等级的电动机,工业和信息化部先后制定了四批高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录。电机作为生产运行的关键设备,高耗能电机是制约生产效率和成本控制的重要障碍。面对一期装置运行三十多年的老式高耗能电机,计控电仪部进行了细致地排查和深入的研究。在公司生产部的大力支持下,采用新型三相高效率电动机进行替换,通过统筹考虑电机的生产年限、工作环境、运维成本等综合因素,累计筛选出253台需要淘汰更新的高耗能电机。
为做好节能电机更换工作,计控电仪部组织技术人员查阅相关资料,按照最新标准要求申报节能电机更新计划。同时,安排专人与生产厂家技术人员进行密切沟通交流,对现场电机逐一测绘,地脚螺栓孔距、接线盒位置、加油孔等,反复确认相关细节,督促电机厂家及时发货。由于电机更换施工点位分布范围广、安装任务重。计控电仪部多次组织召开节能电机更换专题会,对安装质量、进度提出要求,压实管理责任。提前与五大工艺车间和机械修造部进行沟通对接,在确保不影响日常生产的同时,明确工作重点、优化更换方案、积极组织班组骨干力量,安全、有序地进行高耗能电机更换,确保设备稳定运行。截至目前,已更换电机199台,剩余的按照计划在大检修期间进行更换。
在更换电机过程中,遇到新电机与原孔距偏差、对中找正问题等,积极协调厂家,采取打磨、车削等方式,对地脚螺栓孔进行处理,快速解决问题,保证电机按计划完成。不仅如此,检修人员还利用锅炉和气化炉停运的有利时机,穿插进行锅炉和气化炉附属设备电机的更换工作,有效提升工作效率。
“本次199台高耗能电机和7台高耗能变压器更新后,预计平均节电效率可达5.2%,有效削减老旧电机漏油、绝缘强度降低等风险隐患。接下来,将抓紧推进高耗能电机更新进度,确保在大检修前全部完成,为节能减排和稳定运行提供坚实保障。”计控电仪部部长王文波说。