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合成车间:提高煤浆浓度 助力降本增效
发布时间:2023-07-07     作者:张受坤  来源:合成车间  浏览数:2264   分享到:
4月份以来,为提高一二期气化装置煤浆浓度达到62.5%以上,完成公司重点工作目标,合成车间积极开展工作,采取多项举措提高煤浆浓度。
一是优化配比,合理配棒。磨煤机磨棒使用过程中磨损较大,工艺技术员认真研究高密度堆积工艺,通过磨煤机功率变化和煤浆粒度分布数据变化,不断优化配棒比例,定期添加磨棒,提高粒度级配比例。
二是全员参与劳动竞赛。车间组织开展以“煤浆提浓”为主题的劳动竞赛,车间内部集思广益,下发管理办法;各班组拿出班组内部提浓措施。每月,四个班组间进行浓度评比,奖励优胜班组,对措施执行不到位的班组进行考核。通过开展劳动竞赛评比活动,员工责任心明显增强,操作技能也有一定的提升,同时各级管理人员都参与水煤浆提浓工作中,充分调动了管理人员的主观能动性。
三是开展“煤浆二次研磨试验”。将P1201-2部分煤浆送回至磨煤机H1201-2,进行二次研磨,当部分煤颗粒研磨至纳米级颗粒时,煤颗粒具有很强的润滑性,加入现有煤浆系统可以很好地润滑大颗粒之间的摩擦,减少煤浆运动粘度,进一步提高煤浆浓度。
通过多项措施,煤浆浓度得到了明显提高。煤浆浓度从61.9%提高到62.23%,同时气化炉工艺气有效气CO+H2含量得到了明显提高,从80.5%上升到80.9%,提高了气化炉运行经济性,从而达到降本增效目的。目前,车间正继续开展对标交流学习,研究新技术,提高煤浆浓度,以期完成公司的煤浆浓度目标。