6.6*3.0375米的LED大屏显示系统、4.2米高的超高吊顶、一字排开的9扇大采光明窗,走进刚刚升级改造完的一期152控制室,使人耳目一新、豁然敞亮、感觉“倍爽”。
核心控制升级,焕发新动力
为创建国家安全生产标准化一级企业,满足一期装置安全仪表系统(SIS)升级改造项目工艺监视的要求,今年5月份大检修期间,公司对一期152控制室增设了操作站,进行了硬件设施的改造。在原有一排操作站基础上,调整并新增了第二排操作站。为了满足自控系统监控设备的安装和人员工作环境的提升,控制室基建改造也必须同时进行。此次152控制室改造,时间紧、任务重,根据公司一期装置检修安排,必须在10天内完工。用了二十多年的控制室,拆旧改新难度大,系统升级和基建施工交叉作业,工程师们就在彩条布遮挡的棚子下加班调试。计控电仪部和基建部人员通力合作,加班加点,追赶工时,原本预期三十天的工作终于在装置开车前完成了项目改造。在控制室升级改造过程中,公司副总经理赵强不仅多次对项目实施方案提出了宝贵的建议,而且经常深入现场实地指导改造工作的进行。越是困难越向前,公司上下齐心协力实现了控制核心升级、环境提升改造、一次开车成功的三个胜利。
改造后的新控制室,南北两排操作站,井然有序;南墙LED监视大屏幕,异常醒目;扩大的控制室北墙9扇窗户,提升了控制室采光效果和实现自然通风;整个墙面粉砌一新,空间感得到跃升。笔者在152控制室看到,12个重点部位拼屏现场高清视屏画面显示特别震撼,现场感扑面而来。这次SIS系统改造,给运行多年的老装置更换了控制大脑,提升了安全控制水平,使老装置焕发了新动力。
优化工作环境,焕发新活力
炎炎酷暑时节,走进新中央控制室,扑面而来的凉气沁人心脾。各岗位的操作人员或是精心监测工艺参数,或是低头认真在生产日报表上记录着每小时的参数。
“外面温度直指40度,每年这个时候,人员及设备的防暑降温工作就是此时的‘重头戏’。以前的中控室由于照明老化,从外面进来,要好一会儿才能适应,对于操作也造成了一定的影响。现在吊顶变高了,空间变大了,新装的六排LED顶灯光线充足;另外,新增的多个空调出风口加速了空气循环流动”谈到中控改造后的新变化,合成车间值班长谷炜赞不绝口。
“1995年,随着一期生产装置建成落地,我就在这里工作,27年了,中控在我心里就像另一个‘家’,而这次改造,能看到它彻底的‘改头换面’,不仅于我这样老职工而言欣慰不已,对于年轻员工,好的工作环境也能激发出他们工作的新活力。”谷炜说。
科学统一规范,焕发新能量
“以前安全联锁报警就在我们每个人的操作页面上,不仅所有人能更改,遇到工况不平稳时,工艺报警、联锁报警容易混在一起,这种情况下就容易造成误操作。现在就不一样了,你来看看。”合成车间气化岗主操王雷一面说着,一面向笔者指着此次中控改造后新加的安全仪表系统。
可别小看这多出的几台电脑,它将三套气化炉系统分开单独配置,实现其顺序控制的同时,统一规范了系统安全联锁操作。
“原来加减负荷时,煤浆流量3取2联锁需要跑到二期控制室去改,现在把这个联锁也统一迁改过来了。对了,这次还新增了A1402沉降池搅拌器电流,我就不用每个班隔一会儿就不放心地爬到现场二楼去查看它的数值,在操作台上便可直观地监测到电流变化,在遇参数异常时就能及时联系处理,避免隐患的发生。”王雷说。
“越来越规范化的‘改造’不仅为工作带来了便利,更从各个细节处着眼装置安全稳定运行,解锁了大家的新操作技能啊,焕发出新能量!”气化岗值班长李龙军说。