5月19日晚七点四十分许,合成车间51氨储存工段到19氨冷冻工段的输氨管线更换工作圆满完成,为合成氨装置与各用氨单位长周期稳定运行创造了良好条件。
此输氨管道“四通八达”,东接尿素高压氨泵、合成中压氨罐,西过气化界区,连通双甲、动力车间送氨管线,涉及多个重要工段,停用限制条件多。管道长达八百余米,低点死区多,排放和置换难度大。由于管道长期裸露在外,且途经气化车间,外部环境中水汽含量高,管线与管廊接触点腐蚀严重,如果动力1、2号锅炉运行过程中,该管线突发液氨泄漏,极有可能引起动力车间脱硫装置缺氨,从而造成环保事故或锅炉被迫停运等一系列事故。岗位技术员高度重视,提前准备,借着此次大检修的“东风”,对泄漏风险最大的气化管廊段管线进行更换,待下次大检修时再将剩余的管段完全更换,消除隐患。
由于此送氨管道更换量大、且涉及多个车间,工作方案复杂、限制条件多、操作难度大、风险高,所以在大检修开始前,岗位技术员就编制了专项工作计划,提前与相关车间技术员沟通检修方案,清点登记管道腐蚀严重部位,预制足量管道,完成防腐、检验并放置在待更换管段旁。动力二号锅炉停用气氨后,及时将管内残氨通过溶氨泵配置成氨水供三期锅炉使用,既回收液氨又为三期锅炉运行提供了氨水,且无需向火炬排放,规避了火炬检修,此方案完全符合公司安全、环保、优质、高效、节约、准时的检修目标。
借此次换管机会,技术员“见缝插针”进行了一项技改工作,在P5101氨泵送氨管线后加装切断阀,实现了51氨罐区可独立于19氨冷冻工段给动力脱硫装置、二期、三期装置供氨,增加了供氨系统面对突发泄漏时的风险控制手段,且提高了供氨操作方式的灵活性。
此次送氨管线更换工作,涉及范围广,难度大,风险多,能够“安,环,稳”的完成,归功于检修前期工作计划、方案编制完善、各相关车间大力协助,检修人员严谨负责、不辞辛苦。此项工作的圆满完成,为后续装置长周期稳定运行打下了坚实的基础。